定冷水樹脂的再生與(yu) 裝填高度發電機內(nei) 冷水專(zhuan) 用樹脂是我公司根據我國目前發電廠的小混床裝置,出水要求精心,精製研發生產(chan) 的一種即用型專(zhuan) 用樹脂,現場在電廠係統設備完善,除鹽水達到補水要求,即可達到電力標準。用於(yu) 發電機內(nei) 冷循環水的處理。適用於(yu) 發電機內(nei) 冷水的離子交換處理及微堿性離子交換處理。該技術較補加凝結水水法及緩蝕劑處理法有明顯的技術優(you) 勢,通過提高內(nei) 冷水的PH值,使空心導線處於(yu) 相對鈍化狀態,降低了銅的腐蝕速率,同時離交混床還起到了旁路過濾的作用,截留係統中原有的氧化銅顆粒和其他腐蝕產(chan) 物,減少了線棒堵塞的可能性。經處理後的出水能同時滿足DL/T801-2010《大型發電機內(nei) 冷卻水質及係統技術要求》中關(guan) 於(yu) PH、電導率及含銅量的要求。用於(yu) 發電機內(nei) 冷循環水的處理,進水電導≤0.5μs/cm出水電導可達到≤0.15μs/cm。內(nei) 冷水通過樹脂後電阻率在15MΩ以上,按要求裝填方法使用可達到18 MΩ。滿足發電機內(nei) 冷水指標要求。適用於(yu) 發電機內(nei) 冷水的離子交換處理及微堿性離子交換處理。定冷水樹脂的再生與(yu) 裝填高度
一、離子交換樹脂使用失效後,可用酸堿再生處理,重新使用
1、陽柱再生:
逆洗:將水從(cong) 交換柱底部通入,廢水從(cong) 頂部排出,將被壓緊的離子交換樹脂鬆動,洗去樹脂碎粒及其他雜質,排除樹脂層內(nei) 的氣泡,洗至水清澈。加酸:將4~5HCl水溶液從(cong) 柱的頂部加入,控製流速,約30~45分鍾加完。
正洗:將水從(cong) 柱頂部通入,廢水從(cong) 柱下端流出,控製流速為(wei) 約2倍於(yu) 加酸的流速,開始的15分鍾可慢些。洗至PH3~4,此時用鉻黑T檢驗應無陽離子。
混床樹脂
2、陰柱再生:
逆洗:用陽柱水逆洗,可將陽柱出水口連接至陰柱下端,通入陽柱水。條件同陽柱。加堿:將5NaOH溶液從(cong) 柱頂部加入,控製一定流速,使堿液在1~1.5小時加完。
正洗:從(cong) 柱頂部通入陽柱水,下端放出廢水,流速可以是加堿時的2倍,開始15分鍾可慢些,洗至PH11~12,用硝酸銀溶液檢驗無氯離子。
混床樹脂
二、混床樹脂的裝填高度要從(cong) 兩(liang) 個(ge) 方麵來考慮
1、樹脂高度對混床運行的影響樹脂的高度和進水流速,在一定範圍內(nei) 對混床出水的電導率影響不大,當超過這個(ge) 範圍時則會(hui) 產(chan) 生影響。從(cong) 生產(chan) 實踐看:當混床的樹脂高度低於(yu) 0.6m時,進水流速對出水水質有較大的影響;當樹脂高度超過0.6m時,進水流速則對混床的出水水質影響不大。所以一般認為(wei) 0.6m是混床樹脂高度的低裝填高度。
混床樹脂
2、混床的運行周期 由於(yu) 混床的人床水一般為(wei) 一級除鹽水,水質較好,所以混床的運行周期往往很長。在生產(chan) 實踐中發生過這樣的情況:盡管混床沒有失效,但由於(yu) 運行時間太長,樹脂被壓得過於(yu) 密實,而使製水發生困難,不得不提前再生,造成不必要的麻煩和浪費。因此,樹脂的裝填也要考慮上述情況。所以一般認為(wei) ,樹脂的裝填量應保證混床每月至少再生一次較為(wei) 適宜。樹脂的裝填高度也要考慮這一情況。