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18.25兆歐拋光樹脂的清洗存在問題與解決
瀏覽次數:430發布日期:2023-01-03

18.25兆歐拋光樹脂的清洗存在問題與(yu) 解決(jue)

我公司生產(chan) 的拋光樹脂分為(wei) 18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根據客戶來訂做包裝(桶裝,編織袋裝)

專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 銷售超純水樹脂,主要用於(yu) DI水、超純水係統的後置精混床,即核子級混床所用,保證優(you) 質低價(jia) 。拋光樹脂當進水在5μs/cm,出水水質電阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:拋光樹脂是陰陽離子樹脂混合在一起的,我們(men) 出廠就以按比例混合好了,客戶直接裝填使用就可以,無需再生,使用起來方便,快捷,效果好!

 

拋光混床樹脂是再生型高轉型率陽陰混合樹脂,陽樹脂為(wei) H型,陰樹脂為(wei) OH型,此時陽、陰樹脂因正負電荷的作用力而抱團在一起,形成無數級複床,水流通過混床樹脂後經過無數級的交換過濾,值得高純度的水質。陽樹脂的H+離子與(yu) 水中的Ca2+Mg2+Na+等陽離子發生置換反應,陰樹脂的OH-與(yu) 水中硫酸根,氯根等陰離子發生置換反應,陽樹脂置換出的H+與(yu) 陰離子置換出的OH-離子結合形成H2O。但隨著使用時間的延長,樹脂的交換能力會(hui) 逐漸下降(也即H+OH-逐漸被相應離子所交換),陽陰樹脂之間的靜電也會(hui) 減弱,終樹脂失效後導致分層。

        另外分層的原因還有使用與(yu) 裝填過程中的一些不合理工藝引起,比如樹脂裝天前,在罐體(ti) 內(nei) 加入過多水,導致混合樹脂分層;比如混合樹脂在使用過層中,停停用用導致水流反衝(chong) (反衝(chong) 類似於(yu) 對混合樹脂的反洗)導致混合樹脂分層等多種原因都會(hui) 引起分層情況的發生。

        混合樹脂分層後,無數級的複床也即不存在,比重較輕的陰樹脂會(hui) 在上層,比重較大的陽樹脂會(hui) 往下沉,這個(ge) 時候由於(yu) 離子交換的不同步,會(hui) 導致混床樹脂出水不合格,周期製水量也受到較大影響。

 

目前國內(nei) 高、超純水用戶對此產(chan) 品的應用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進口拋光混床樹脂,而國內(nei) 部分小樹脂生產(chan) 企業(ye) ,為(wei) 了獲得,以不合格的低價(jia) 的產(chan) 品參與(yu) 市場惡性低價(jia) 競爭(zheng) ,也導致了部分用戶對國產(chan) 拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產(chan) 品的理化性能和應用方法。

                       

                        拋光樹脂產(chan) 品使用及注意事項

  1.拋光樹脂(是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂預混合而成,如果裝填和操作得當,在初的周期中即可製備出電阻率大於(yu) 18.0MΩ.cmTOC小於(yu) 10ppb的超純水。

  2.樹脂開封後長時間暴露在空氣中會(hui) 吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放於(yu) 避光陰涼處,環境溫度以5-40為(wei) 宜。

  3.在運輸、儲(chu) 存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會(hui) 使樹脂受到汙染,從(cong) 而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用於(yu) 裝填、操作的設備和水不會(hui) 汙染樹脂。所有與(yu) 樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指"高純水",即電阻率大於(yu) 等於(yu) 10MΩ.cm,同時TOC盡可能低於(yu) 30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過高純水清洗。

  4.如為(wei) 換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須從(cong) 樹脂容器中移去,樹脂容器內(nei) 部清潔無雜質。

  拋光樹脂一般用於(yu) 超純水處理係統末端,來保證係統出水水質維持用水標準。出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOCSIO2都有一定的控製能力。 

 

 

 

 

 

 

 

18.25兆歐拋光樹脂的清洗存在問題與(yu) 解決(jue)

  離子交換樹脂的清洗存在問題及現狀

  1、陰、陽床的樹脂清洗均采用強、弱樹脂共用一台清洗罐,這樣就不可避免的出現強弱樹脂混合的現象。造成混脂的原因是:樹脂管路清洗不幹淨;V形花板坡度較小,部分樹脂會(hui) 積存在濾帽之間,難以清除。強弱樹脂混合後,會(hui) 造成以下不良後果:交換器出水質量下降;周期製水量減少;交換器提前失效;清洗管路時造成大量的除鹽水浪費等。因此,僅(jin) 用一台清洗罐清洗兩(liang) 種樹脂顯然是不合理的。

離子交換樹脂

  2、樹脂的反洗托起高度不夠,清洗效果很差。自用泵滿出力運行90m3/h,樹脂的托起高度還不能到達下窺視鏡的位置,繼續提高清洗水流量(大130m3/h),也隻能勉強達到下窺視的位置。由於(yu) 樹脂的整體(ti) 托起高度距頂部濾帽還有1米左右,這樣隻有極少數的破碎樹脂能被清洗掉。而且清洗時間很長,一般也要4個(ge) 小時以上,費時費水,效果還差。綜上所述,我們(men) 解決(jue) 兩(liang) 個(ge) 問題:強、弱樹脂混脂的問題。樹脂清洗效果不理想的問題。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂的原因分析及選擇

  解決(jue) 清洗過程中混脂的問題

  1、針對強、弱樹脂共用一台清洗罐容易混脂的現象,我們(men) 進行了認真分析,主要原因是,強性樹脂清洗完畢,輸回交換器時輸不幹淨,部分少量樹脂會(hui) 積存在樹脂管道的彎頭處及底部的V形花板濾帽之間,再清洗另一種樹脂時就會(hui) 出現部分混合。因此我們(men) 采取了以下措施:增加樹脂輸回的時間,提高輸脂時的流量。試圖將清洗罐中及管路中的殘餘(yu) 樹脂輸回床體(ti) 。但發現仍然不能清除。

離子交換樹脂

  2、打開清洗罐人孔門,進行人工清理。雖然能夠清理幹淨,但費時費力,增加工作量。不能做為(wei) 長期的一項措施執行。陰、陽床各增加一台清洗罐,使強弱樹脂分開來清洗。此方案得到了廠技術部門的認同後,購置了兩(liang) 台清洗罐,對現有樹脂管道進行了改裝,使得強、弱樹脂分開來清洗,從(cong) 而解決(jue) 了混脂的問題。在定購新清洗罐時,充分考慮到了現有清洗罐在設計上存在的不足,並提出了相關(guan) 的技術要求和改進意見。因此,新購置的清洗罐要內(nei) 部結構等方麵進行了改造,經使用後效果很好。